黑貓榮光 | 2016年9月,富余煤氣突圍戰:一場節能降碳的創新攻堅
今天我們將為您講述景德鎮市焦化能源有限公司通過技術創新,破解富余煤氣消化瓶頸的故事。
2016年9月23日,景德鎮市開門子陶瓷化工有限公司(現更名景德鎮市焦化能源有限公司)廠區內涌動著一股澎湃的熱流,隨著“3、2、1”的倒計時結束,轟鳴的汽輪機如同強勁的心臟,將昔日煉焦產生的富余煤氣轉化為汩汩電流,標志著企業在綠色可持續發展之路上邁出了關鍵一步。
困局:綠色發展的“煤氣瓶頸”
時針回撥至2015年,景焦能源正遭遇前所未有的發展瓶頸。彼時,景德鎮市區天然氣置換工程加速推進,疊加陶瓷市場持續低迷,企業煤氣用戶用量不斷下滑。作為焦化企業的“副產品”,焦爐煤氣本是寶貴的能源資源,卻因消納渠道萎縮,陷入“無處可去”的困境。同時隨著環保考核壓力的持續加強,一場技術突圍戰已箭在弦上。
破局:創新方案的“關鍵一躍”
面對困局,2015年年末,公司技術團隊先后奔赴中日聯、首鋼設計院等行業標桿企業取經問道,經過焦化板塊技術相關人員多方面調研和討論,最終凝練出“富余煤氣產蒸汽并入干熄焦”的創新突圍方案。
這一方案的創新點在于構建“煤氣-蒸汽-電力”的全鏈條循環體系:
新增燃氣鍋爐:在1#干熄焦附近新建一臺20t/h燃氣鍋爐,利用富余煤氣產生中溫中壓蒸汽,直接并入1#干熄焦系統,推動汽輪機滿負荷發電;
技改二期項目:同步對在建的燃氣發電二期項目進行技術升級,提升煤氣轉化效率。
通過這一設計,富余煤氣可以得到充分利用:一方面,發電可滿足企業部分自用需求,降低外購電力成本;另一方面,年發電量預計新增3000萬度,顯著提升經濟效益。
攻堅:“白+黑”作戰模式下的精準施工
方案很快獲得集團董事會立項支持,2016年春節后,由北京首鋼國際工程技術有限公司擔綱設計的技改項目正式啟動,一場“與時間賽跑”的攻堅戰全面展開。
2016年3月,春風乍暖,項目土建工程破土動工,公司技術部和熱電廠立即啟動“白+黑”的作戰模式,推進技改實施。由于干熄焦系統對蒸汽參數、設備對接精度要求極高,因此,項目團隊駐場實地丈量,確保每一個數據都經過嚴格精確的計算;對超危大工程實行“一項一案”,每項施工方案均經專家評審后實施。憑借扎實的技術儲備和嚴謹的施工管理,項目實現安全“零事故”,設備安裝精度全部達標。
成效:環保與經濟的“雙豐收”
功夫不負有心人,兩項工程于2016年9月先后投產:9月9日,燃氣發電二期工程順利并網發電;9月23日,新增的20t/h燃氣鍋爐與1#干熄焦系統順利聯動。
項目投產后,煤氣富余量從18000~20000m3/h銳減至1000~2000m3/h,煤氣綜合平衡率提升至97%,2016年新增發電量約3000萬度,創造發電收益1260萬元,實現了經濟效益與環保效益的雙豐收。同時,經咨詢設計院及行業專家,“富余煤氣產蒸汽并入干熄焦”技術體系在當時為國內先進、行業首創,憑借顯著的技術突破與應用價值,該項目獲評公司2016年度科技項目一等獎,成為當年技術創新的標桿成果。
回望這場景焦能源的突圍之路,不僅實現了“環保降碳”與“經濟增收”的雙效統一,更印證了一個深刻命題:在“雙碳”目標下,“創新為鑰、綠色為徑”才是鐫刻在工業企業基因里的發展密碼,唯有將綠色理念深植發展血脈,以創新突破技術瓶頸,傳統工業型企業才能在時代浪潮中實現“破繭成蝶”。
(文:林云超 沈穎/圖:綜合/審核:汪民能/編輯:鞏怡顯/一審:劉翊芳/二審:朱曉林)